12月13日,记者从辽河石化公司获悉,在中国石油26家炼化企业今年前11个月的新鲜水单耗量排名中,辽河石化公司位列第二。
企业规模越来越大,新鲜水单耗量却逐年递减,辽河石化公司仅用一年时间就完成了集团公司下达的“十二五”节水量总目标。
辽河石化公司积极履行企业责任,在技术和管理上下功夫,努力减少新鲜水用量,为民生省出更多淡水。
技术当先,把新鲜水用量“拽”下来
辽河石化位于辽宁省盘锦市。盘锦市虽然地处渤海湾畔,却是个淡水资源匮乏的城市,人均淡水占有量仅为我国人均水平的1/4。
辽河石化在保证装置平稳运行的基础上,努力减少新鲜水用量,实现了企业规模增长与新鲜水单耗量成反比。2008年,辽河石化原油加工量444.22万吨,新鲜水用量264万吨;2009年,原油加工量431.1万吨,新鲜水用量255万吨;2010年,原油加工量443.82万吨,新鲜水用量194.59万吨;2011年,原油加工量511万吨,新鲜水用量191万吨。
在交出这份优异答卷的过程中,科技的力量功不可没。
各装置在生产过程中产生的污水,这个公司没有当作废水排掉,而是利用先进技术,通过中水回用装置进行反渗透处理,使之变成中水,用来替代循环水厂的新鲜补水及各装置的机泵冷却水。节水措施实施后,每年可节约新鲜水63万吨。
辽河石化组织专业人员对公司用水现状进行了合理化分析,摸清公司各生产装置的用水及排水情况,找出薄弱环节和节水潜力所在,制定出可行的技术措施和方案;聘请专业公司对辽河石化的地下水供水管网进行检测。针对调查中发现的水系统漏失问题,这个公司进行有针对性的技术整改,使新鲜水系统特别是消防水的用量大幅下降。
加强管理,将新鲜水单耗指标“压”下去
在利用先进技术增加污水处理量的基础上,辽河石化进一步加大中水使用力度。技术人员针对以往中水使用过程中工艺指标存在的问题,加强对中水指标的监控,同时,细化中水的用途,对东西水场用的中水进行卡边操作,从而保证了中水用量同比去年有较大幅度的提高,对节约新鲜水用量起到较大作用。
辽河石化公司强化外转供用水管理,对重点用水部位的计量表一直实行铅封上锁,并建立铅封统一台账。通过对转供计量的完善,转供水的去向和总量全部受控。这个公司继续完善计量仪表管理,保证了公司用水数据的准确性,为后续考核提供了数据支持。
此外,一些常规的节能节水措施,也在辽河石化得到扎扎实实地落实。如凝结水回收处理后回用于催化锅炉;酸性水汽提装置净化水作为电脱盐注水回用到南蒸馏、东蒸馏、西蒸馏和焦化装置;催化装置的酸性水直接作为富气洗涤用水;机泵冷却水在加氢车间、空分车间、焦化车间实现循环使用等等。
目前,辽河石化两个节能节水项目,凝结水系统增容项目和净化水深度处理后回用项目的可研方案论证,已在中国石油股份公司炼油板块顺利通过。项目实施后,将进一步降低公司的新鲜水用量。
点评
是产能大户,但不是耗能大户。辽河石化规模越来越大,新鲜水单耗量越来越小,背后体现出的是发展方式的转变。企业要从依靠高能耗向依靠科技和管理进步转变,走提高资源利用效率的循环经济之路。
节约资源是保护生态环境的根本,也是建设美丽中国的必然选择。辽河石化的经验告诉我们,只要措施得当,经济效益与社会效益双赢不难实现,增产与降耗可以兼得。
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